PDA

Просмотр полной версии : Проблеми со сработкой Buzzer ПЛК 210



istorikaps
07.07.2022, 18:05
Добрый день.Возникла такая проблема,есть проект в Codesys 3.5 sp14 patch3.ПЛК 210.В ньом происходит опрос устройств по Мотбас RTU.Всё работало нормально. После добавления в проект переменных xError на контроль Мотбас устройств и загрузки проекта в контроллер, включаеться Buzzer привязаный к переменной buzzerplc210,которая является выходом функционального блока RS.Когда подключаюсь онлайн показывает что вход RS не активен,а выход активен.Если отвязываю переменную buzzerplc210 от Buzzer и загружаю проект в контроллер ,звук пропадает.Подскажыте что это может быть?

Евгений Кислов
08.07.2022, 06:58
Добрый день.
Не очень понятно, в чём у вас проблема.

Если в этом:


Когда подключаюсь онлайн показывает что вход RS не активен,а выход активен

то так работает блок RS - он фиксирует значение на своем выходе.

istorikaps
08.07.2022, 08:55
Доброе утро .Когда подключен к ПЛК онлайн и смотрю проект
Все переменные False,True только переменная Buzzer,она являеться выходом RS . Возможно при загрузке в контроллер проекта происходит импульс и срабативает вход RS .Спасибо ,натолкнули на мысль ,поставлю перед входом таймер TON на пару секунд может поможет.

kondor3000
08.07.2022, 10:18
Доброе утро .Когда подключен к ПЛК онлайн и смотрю проект
Все переменные False,True только переменная Buzzer,она являеться выходом RS . Возможно при загрузке в контроллер проекта происходит импульс и срабативает вход RS .Спасибо ,натолкнули на мысль ,поставлю перед входом таймер TON на пару секунд может поможет.

Вы не на языке CFC случайно пишите. В нём важно сделать правильный порядок выполнения (правой кнопкой мыши, упорядочить в соответствии с потоком данных)

istorikaps
08.07.2022, 21:38
Вы не на языке CFC случайно пишите. В нём важно сделать правильный порядок выполнения (правой кнопкой мыши, упорядочить в соответствии с потоком данных)

Спасибо за ответ.Да пишу на CFC с использованием функциональных блоков на ST.,про порядок вкурсе,делал.С Buzzer вышла беда после того как добавил контроль связи троих Slave устройств по Мотбас RTU ,через переменную xError,
и вывел на визуализацию.Пока отвязал переменную от Buzzer ,что бы не пищал.Подумаю ещё.)